工作的業(yè)績(jì)報告
作為一名公司的技術(shù)人員,對公司重要的貢獻在于:“利用自己的專(zhuān)業(yè)技能為客戶(hù)解決問(wèn)題,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度,為公司創(chuàng )造潛在利潤”。
在這段時(shí)間的工作中,我明確自己的工作目標,積極參與公司的項目運作,全身心的投入到工作中,為項目的順利完成,奉獻自己的微薄之力。 下面我簡(jiǎn)述自己的工作業(yè)績(jì):
一、完成了潔凈空調的設計和施工項目工作
(一)潔凈空調系統設計方案及施工中存在的問(wèn)題
1)潔凈空調系統設計方案存在的問(wèn)題
氣流組織不合理:在潔凈空調系統設計方案中,采用了上送上回地氣流組織形式,這種氣流組織形式容易造成送回風(fēng)氣流短路,導致塵埃粒子數超標;在系統設計中將中效和高效的過(guò)濾器設計在了風(fēng)管內,造成了今后更換的存在了隱患;管道閥門(mén)數量設置的不夠:在系統設計中,回風(fēng)閥布置的偏少,只是在管路上對回風(fēng)量加以限制,回風(fēng)口上容易產(chǎn)生嘯音,產(chǎn)生室內噪音。另外, 由于回風(fēng)口一般布置在下側, 易受到破壞, 導致室內壓力的喪失;新風(fēng)量不足:設計中新風(fēng)口偏小, 且在中、小凈化系統中較為多見(jiàn), 由于新風(fēng)口偏小使新風(fēng)量供給不足, 使系統由于局部排風(fēng)及維護正壓造成的風(fēng)量損失得不到及時(shí)補償而使風(fēng)量不足, 甚至會(huì )造成室內負壓。
2)潔凈空調施工過(guò)程中注意的問(wèn)題
清洗工作不夠:沒(méi)有嚴格按照施工規范實(shí)施,在潔凈空調施工前期應做好清掃工作,然而在施工過(guò)程中,工作人員工作不夠細致,清掃工作做的不到位,對風(fēng)管沒(méi)有進(jìn)行清洗,板面上存在油污、在測試過(guò)程中,室內環(huán)境不夠衛生,降低了高效過(guò)濾器的使用壽命;施工中時(shí)常發(fā)生風(fēng)機電源聯(lián)接錯誤,使風(fēng)機反轉或由于風(fēng)機皮帶松馳使其不能達到額定轉速,造成風(fēng)機輸出風(fēng)量達不到額定值;擴散板安裝時(shí),沒(méi)有將上面的灰塵沖洗干凈,致使其上面附著(zhù)的灰塵被不斷地吹入室內;室內燈具采用暗裝時(shí),燈具與頂板配合誤差較大,加之密封處理不好,產(chǎn)生縫隙,灰塵從縫隙掉落,影響室內潔凈度。
(二)潔凈空調系統設計方案及施工中存在問(wèn)題的解決方案 1.潔凈空調系統設計方案存在問(wèn)題的解決方案
1)清潔空調的`氣流組織形式采用上送下回氣流組織形式
清潔空調的氣流組織形式需要嚴格按照規范要求,對于各種凈化級別的送風(fēng)、回風(fēng)方式都要按規范設計。在特殊情況下,建筑要服從空調設計系統,因此,我建議采用上送下回氣流組織形式。
2)合理確定回風(fēng)口面積及數量
潔凈空調設計采用了組合式空調機組,設置了初效過(guò)濾器、中效過(guò)濾器、高效過(guò)濾器。且高效過(guò)濾器設置在了系統的末端,這是因為高效過(guò)濾器本身的特性與室內自身要求所決定的。其次,由于潔凈空調的潔凈級別,房間之間的正負壓差等指標需要安裝完成后進(jìn)行風(fēng)量調節,因此,潔凈空調的每一個(gè)送、回、排風(fēng)口或支管上都應設計閥門(mén),以便于安裝調試。因此,我建議從氣流組織及回風(fēng)量這兩方面考慮, 合理確定回風(fēng)口面積及數量, 且回風(fēng)口應可調, 以便調節室內正壓,同時(shí)建議從室內壓力這方面考慮, 應合理設置回風(fēng)閥, 如果排風(fēng)管路復雜的話(huà), 亦應注意閥門(mén)的設置。
2.潔凈空調施工過(guò)程中注意問(wèn)題的解決方案
公司生技部工作的業(yè)績(jì)報告
總經(jīng)理、名位代表:
自從公司建立了質(zhì)量管理體系和進(jìn)行試運行以來(lái),我們生技部全體員工嚴格按照gb/tiso9001:XX標準的要求進(jìn)行生產(chǎn)運作,并在實(shí)際的工作當中也作了不少的改進(jìn),也取得了一定的成效,現將生技部在貫徹公司的質(zhì)量管理文件中所做的工作匯報如下:
一、生產(chǎn)作業(yè)的規范化
為了貫徹體系文件的要求,為了使員工能熟練操作設備,在企管辦統一的合理安排下,我們生技部進(jìn)行了對關(guān)鍵、特殊工序的員工進(jìn)行崗位技能培訓。由公司發(fā)文確認了特殊工序的上機操作人員名單,并經(jīng)考試考核合格后,由公司發(fā)放《特殊工序上崗資格證書(shū)》,由本部門(mén)作了詳細的培訓記錄與操作工技藝評定表。按照體系的要求生產(chǎn)作業(yè)規范化,我們生技部編制了《設備操作規程》、《生產(chǎn)流程圖》、《操作指導書(shū)》、以及《工藝參數》等受控文件,還嚴格實(shí)行對車(chē)間的生產(chǎn)與操作人員作“三按”“三檢”要求。三按,即按標準、按圖紙、按工藝。三檢,即首檢、自檢、完工檢。
二、設備的管理
為了使設備在受控的范圍內得到有效的日常維護與保養,本部門(mén)通過(guò)對生產(chǎn)設備的編號,建立了設施檔案。具體編制了《生產(chǎn)設施一覽表》并對各個(gè)車(chē)間的設施統一編號(編號代碼是按各個(gè)車(chē)間的字母縮寫(xiě)編號的),并做了完好設備的標識。為了執行設施的日常維護與保養,本部門(mén)編制了《月份日常維護與保養》,《設施檢修單》、《生產(chǎn)設備大、中修規定》,本部門(mén)嚴格按照iso9001:XX的標準要求進(jìn)行了對工裝合理的管理,特編制了《工裝設備管理》,并在工裝上用油漆按各車(chē)間的代碼統一編號,并在工裝的使用上做了工裝履歷卡,使其工裝的合理流轉使用作了記錄。
三、質(zhì)量目標的分解與實(shí)際操作中存在的問(wèn)題
根據iso9001:XX在公司的實(shí)際運行中,本部門(mén)實(shí)行了對質(zhì)量目標的分解,具體是“成品一次交驗合格率大于等于99.5%,產(chǎn)品的'出廠(chǎng)合格率達100%,生產(chǎn)設備完好率達95%以上,工藝文件正確性達100%,公司無(wú)事故車(chē)間達100%,通過(guò)統計8月份插網(wǎng)接件、插接器的合格率為99.8%,9月份插接件,插接器的合格率為99.72%。但在這次的內審過(guò)程中發(fā)現本部門(mén)存在著(zhù)問(wèn)題,那就是由于疏忽部分的外來(lái)文件沒(méi)有發(fā)放記錄,有一部分的圖紙沒(méi)有簽字,還有就是以為公司文件確認了特殊工序的操作工就可以了,所以就沒(méi)有發(fā)放“特殊工序操作工的上崗資格證書(shū)”基于此,我們生技部將作進(jìn)一步的改進(jìn)與補充,使質(zhì)量目標的更好完成作努力。
四、記錄的完整性
本部門(mén)按照iso9001:XX標準程序文件的記錄要求,編制了《工藝紀律檢查表》、《完好設備標準檢查表》、《信息聯(lián)絡(luò )處理單》、《生產(chǎn)質(zhì)量計劃》、《技術(shù)文件發(fā)放記錄》、《特殊工序能力鑒定記錄》以及《外來(lái)文件的記錄》。
五、標識的控制
各生產(chǎn)車(chē)間做好現場(chǎng)物資擺放區域的標識,貫徹iso9001;XX標準的要求,本部門(mén)對各車(chē)間的物資、在制品、成品堆放處均作了相應的標識,對車(chē)間的通道區域也作了明顯的標識,有效防止了未加工和已加工產(chǎn)品的混雜、不良品和合格品的混雜、待檢品與已檢品的混雜,防止在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用,確保需要時(shí),能對產(chǎn)品的質(zhì)量形成過(guò)程進(jìn)行追溯。
以上是本部門(mén)自公司建立質(zhì)量管理體系以來(lái)所做的工作。但我們的工作僅僅做了這些還是不夠的,“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”,為了爭做“眾志人”我們將一直做不懈的努力。
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